| 卸船方案一是將二氯丙烷增壓泵放置在碼頭區域。該模型中,各節點賦值按以下步驟進行: 1)將節點11A處體積流量數值賦予節點12的氣體體積流量,重復賦值,直至二者在整數部分數值相等; 2)根據節點9處的溫度,計算出對應飽和蒸汽壓,飽和蒸汽壓+SOkPa作為節點 9處的壓力控制目標; 3)對調節閥一2進行阻力賦值,調整結果滿足2)目標; 4)對二氯丙烷增壓泵進行壓差賦值調整,令節點8處壓力比節點9高100kPa,記錄此時二氯丙烷增壓泵壓差,對壓差進行元整,并取1.1倍作為增壓泵的最終輸入壓差; 5)對調節閥一1進行賦值調整,令節點8處壓力比節點9高100kPao至此,完成卸船工藝在正常操作工況下的工藝調整,輸出各節點的的計算結果如圖4-3和表4-20 通過上數計算結果進行分析,可知: 1)二氯丙烷增壓泵入口壓力為592.7kPa,高于二氯丙烷在對應一43.160C對應的飽和蒸汽壓,滿足泵的吸入性能要求; 2)二氯丙烷增壓泵所需提供的壓差為770kPa; 3)二氯丙烷換熱器入口的二氯丙烷溫度為一8.8280C根據工程經驗可知,該數值有誤。原因分析是管段L1,L2,L3按地面管道建模,且無保溫層,環境溫度29.50C,管道吸熱導致二氯丙烷溫度升高。在實際二氯丙烷卸貨過程這,在管道表面結冰,厚度根據當地自然情況確定,管道內的二氯丙烷從自然環境吸熱升溫能力有限,剩余熱能應由換熱器提供。故此,應對模型進行調整,為更好地貼近操作工況,需要將自碼頭至換熱器之間管段的環境溫度調整為一450C,重新進行計算后,再核實二氯丙烷換熱器的熱能供應。 4)二氯丙烷換熱器提供熱能3.78X107kJ/h,該數值誤差較大; 5)低溫二氯丙烷升溫后體積膨脹,地面管道中的液體最大計算流量為2671m3/h,在DN600管道內的流速為2.63m/s,低于國家標準要求的不超過3m/s流速要求; 6)二氯丙烷在DN400進庫管線內流速為6.4m/s,氣相二氯丙烷在DN200氣相管線內最大流速為3Om/s,在水封洞庫項目中可以接受。按照結果分析,對模型管道外部環境溫度進行調整,重新計算,結果見圖4-4和表4-3。m.gxp168.com
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